第348章 利国驿铁矿扩建与钢铁厂:八时工制暖人心(1/2)

第348章:利国驿铁矿扩建与钢铁厂:八时工制暖人心

昭武十四年夏,徐州利国驿铁矿的爆破声震彻山谷。随着最后一层岩壁轰然倒塌,露出了深达百米的赤铁矿脉——这座曾被清廷视为“鸡肋”的小矿,即将迎来脱胎换骨的蜕变。工部尚书王铁锤站在矿坑边缘,望着漫山遍野的矿石堆,手中攥着刚从系统兑换的《高炉炼钢法图纸》,对身旁的矿务司主事李大山吼道:“三个月内,我要这里变成大昭的‘钢铁心脏’!”

利国驿铁矿的开采史可追溯至北宋,但数百年间始终停留在“镐刨肩扛”的原始阶段。清廷时期,年产量仅5万吨,且矿石品位低(含铁量不足40%)、杂质多,冶炼出的生铁脆而易裂,只能铸造犁铧、锅具等低端产品。李昊登基后,虽曾拨款修缮矿场,但因缺乏技术和设备,产能提升缓慢。

“以前挖矿靠人力,一天下来累得腰都直不起来,还经常塌方。”老矿工张铁头回忆道,“矿洞里黑得伸手不见五指,点着松明火把,煤灰呛得人喘不过气。遇到渗水的矿层,只能拿陶罐往外舀,稍有不慎就被淹死在里面。”

王铁锤接管矿场后,第一件事就是“淘汰落后产能”:

- 引入机械开采:从英国进口蒸汽凿岩机(系统兑换“初级工业设备包”),效率是人工的20倍;

- 建立通风排水系统:铺设铁制管道,用蒸汽泵排出矿洞积水,安装巨型风扇(由徐寿团队仿制)改善空气质量;

- 划分安全作业区:将矿场分为“露天开采区”“浅层巷道区”“深层竖井区”,每层配备安全绳、头盔、煤油灯(防瓦斯爆炸);

- 实行轮班制:矿工分三班倒(每班8小时),避免疲劳作业。

扩建后的利国驿铁矿,年产铁料从5万吨飙升至20万吨,矿石品位提升至60%以上。李大山拿着新出炉的化验单,激动地对王铁锤说:“王大人,这矿石炼出来的铁,硬得能砍断清廷的鸟枪!”

铁矿扩建的同时,王铁锤着手筹建“江南钢铁厂”。选址在徐州城郊的运河畔——这里水运便利,可将铁矿石从利国驿直接运抵厂区,成品钢材又能通过运河运往南京、苏州等地。

钢铁厂的核心技术是系统兑换的《高炉炼钢法图纸》。与传统“土法炼铁”(用木炭还原铁矿石)不同,高炉炼钢采用“焦炭+石灰石”作为燃料和熔剂,通过高温(1500c以上)将铁矿石中的氧化铁还原成铁水,再经过精炼去除杂质,最终得到优质钢材。

“这图纸上的高炉,比我见过的任何炼铁炉都高!”负责施工的工匠刘老栓仰头望着设计图,喃喃自语。这座高炉高达20米,底部直径8米,顶部设有加料口和出铁口,内部砌有耐火砖。为确保顺利投产,王铁锤特意从广东调来30名有经验的炉工,又派10名工匠赴上海江南制造总局学习操作技术。

高炉炼钢的关键原料是焦炭。清廷时期,炼铁多用木炭,不仅成本高(一吨铁需消耗5吨木炭),还导致大量山林被砍伐。王铁锤早有远见,三年前便在徐州周边推广“煤焦联产”:

- 采煤:在贾汪煤矿(距利国驿30里)采用“竖井开采法”,月产原煤2万吨;

- 炼焦:建10座炼焦炉,将原煤干馏成焦炭(一吨煤可炼0.7吨焦炭),成本仅为木炭的1/3;

- 运输:修通煤矿至钢铁厂的轻便铁路(用系统兑换的“窄轨铁路技术”),用蒸汽机车运煤运焦。

焦炭的使用,不仅解决了燃料短缺问题,还大幅提升了钢产量。江南钢铁厂投产后,月均产钢500吨——按每支步枪需5公斤钢材计算,可装备10万支新军步枪(当时清廷最先进的“抬枪”重达30公斤,射程仅100米,而大昭新军的“昭武式步枪”重4公斤,射程300米)。

钢铁厂的工人主要来自两部分:一是原利国驿铁矿的矿工(约2000人),二是从两淮盐场转来的失业盐工(约3000人)。这些工人过去饱受“日出而作日落而息”的盘剥,每日劳作12小时以上,却只能拿到微薄的工钱(盐工日薪10文,矿工日薪15文)。

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