第304章 缓冲垫制作与调试(1/2)
林默盯着实验台上摊开的海藻提取物报告,指尖在 “胶质纯度 98.7%” 的数值上轻轻划过。自从上次在厨神大赛的设备调试中,因内胆层间压力不均导致食材加热失衡后,他就一直琢磨着如何优化缓冲结构 —— 而这份从深海褐藻中提炼的高纯度胶质,正是他找到的关键解决方案。
“3mm 厚度,夹在三层内胆之间,压力传导率误差必须控制在 5atm 以内。” 林默对着助手小陈重复着技术指标,同时将海藻提取物样本倒入玻璃烧杯,“今天咱们分两步走,先完成缓冲垫的成型制作,再用压力传导仪做三轮测试,任何一步都不能出纰漏。”
小陈点点头,将提前准备好的模具推到实验台中央。模具是特制的不锈钢框架,内部刻有精密的刻度线,能精准控制缓冲垫的厚度与平整度。他拿起电子秤,按照林默计算的配比,将 150g 海藻提取物、3g 交联剂与 2g 增韧剂依次倒入烧杯,动作精准得如同在制作分子料理。
一、海藻胶质缓冲垫的制作流程
1. 原料预处理与配比混合
林默将烧杯置于恒温水浴锅中,设定温度为 65c,并启动磁力搅拌器。“海藻胶质的分子链在 60-70c时活性最高,这时候加入交联剂,才能形成均匀的网状结构,保证缓冲垫的弹性与抗压性。” 他一边观察烧杯中逐渐粘稠的液体,一边解释道。
搅拌持续了 25 分钟,原本透明的海藻提取物逐渐变成淡褐色胶体,表面泛起细腻的泡沫。林默关掉搅拌器,用玻璃棒蘸取少量胶体,拉起的丝状物长度达到 15cm 仍不断裂 —— 这是胶质浓度达标的关键信号。“可以倒入模具了。” 他示意小陈将胶体缓慢倒入不锈钢框架,同时用刮板沿着模具边缘轻轻刮平,确保胶体均匀分布,没有气泡残留。
2. 低温成型与固化处理
模具被送入恒温固化箱,温度设定为 30c,湿度保持在 60%。“低温固化能避免胶质因高温收缩不均,导致厚度偏差。” 林默在实验记录本上写下参数,“咱们需要静置 4 小时,让胶体充分交联固化,形成稳定的弹性结构。”
等待期间,林默并未闲着。他拿出之前内胆压力测试的数据表,对着电脑屏幕分析:“之前用的硅胶缓冲垫,在 100atm 压力下,层间误差能达到 8atm,主要是因为硅胶的分子密度不均,压力传导时容易出现局部堆积。而海藻胶质的网状结构更密集,理论上误差能控制在 3atm 以内,但需要通过后续测试验证。”
4 小时后,固化箱准时打开。小陈小心翼翼地取出模具,用镊子沿着模具边缘轻轻撬动,一张完整的海藻胶质缓冲垫从框架中脱落。缓冲垫呈淡褐色半透明状,厚度均匀,用手按压时能快速回弹,表面没有任何裂痕或凹陷。林默用游标卡尺在缓冲垫的不同位置测量了 10 个点,厚度均在 3.0±0.1mm 范围内,符合初步的尺寸要求。
3. 表面处理与裁剪适配
接下来是表面处理环节。林默将缓冲垫放入等离子清洗机,设定功率为 300w,处理时间 5 分钟。“等离子清洗能去除缓冲垫表面的残留杂质,同时增加表面粗糙度,让它与内胆的贴合度更高,避免压力传导时出现滑动。” 他解释道。
处理完成后,缓冲垫被放在裁剪台上。林默根据内胆的尺寸,用激光裁剪机将缓冲垫切成圆形,直径与内胆完全匹配。裁剪过程中,激光的高温瞬间融化胶质边缘,形成光滑的密封边,既能防止缓冲垫在使用中脱丝,又能减少压力传导时的边缘损耗。
二、压力传导率测试与调试
1. 测试设备与参数设定
压力传导测试在实验室的精密压力测试平台上进行。平台由三层模拟内胆、压力传感器与数据采集系统组成,能实时监测每层内胆受到的压力值,并自动计算误差。林默将三张海藻胶质缓冲垫分别夹在三层内胆之间,确保缓冲垫与内胆表面完全贴合,没有褶皱或偏移。
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