第296章 初次校准(2/2)

第一次尝试,其目的并非奢求一次成功脱离,那概率太渺茫。

核心目标是“校准”:验证预测模型的准确性,测试规则微调阵列的实际性能,收集“裂隙”真实作用下的第一手数据。

“批准执行首次校准尝试。羲和,加载‘校准协议-初版’。守望者,规则微调阵列进入待命状态,优先保障核心区域阵列运行。”林默的指令清晰下达。

小宇宙内部,一种不同于以往绝对死寂的“待机”状态悄然降临。

非必要的系统进一步降低功耗,节省出的能量被导向规则微调阵列和高速决策单元。

被动环境监测阵列的灵敏度被暂时调至最高,全力捕捉即将到来的波动细节。

十七小时在紧张的等待中度过。

【倒计时十秒。】洛书开始播报。

羲和接管了最终控制权,尝试协议开始预载。

规则微调阵列的微观单元发出几乎无法探测的预热嗡鸣。

【三、二、一……‘裂隙’预测窗口开启!】

就在洛书报出“一”的瞬间,小宇宙朝向特定角度的外缘区域,规则微调阵列依照预置方案,启动了第一波微调整。

调整的幅度极小,频率极高,旨在让小宇宙该区域的规则特征,模拟出预测中“裂隙”所需的“凹陷”共鸣前兆。

几乎同时,洛书和羲和都监测到了环境反馈。

主宇宙规则背景的波动,确实在预测的时间点出现了预期的相位特征。

然而,“裂隙”实际出现的空间坐标,与预测点偏差了大约万分之三个小宇宙半径。

其矢量方向也与预测存在约零点五度的夹角。

“裂隙”的有效尺度,则比最乐观的预测模型还要小百分之十五。

这些偏差看似微小,但在以光速和皮秒计算的规则层面,已是巨大的误差。

羲和的决策单元在纳秒内做出了反应。

它根据实时监测到的“裂隙”实际参数,急速从战术选择库中调取了一套最接近的备选调整方案,并试图驱动规则微调阵列进行修正。

阵列响应了。

但修正的速度和精度,比理论测试值要差。

阵列覆盖度只有百分之三十,未能完整形成所需的调整场。

新激活的修正模式与初始调整模式之间,产生了细微的规则干涉纹波。

结果毫无悬念。

预测的“凹陷”共鸣前兆,未能与实际的“裂隙”矢量完美匹配。

小宇宙的规则外壳与那道天然的、微小的“松弛”擦肩而过,连一次有效的“贴合”都未能实现。

“裂隙”如期出现,又如期消失,仿佛从未存在过。

小宇宙依旧牢固地嵌在主宇宙的时空结构中,纹丝未动。

尝试失败。

整个“校准”过程从启动到结束,持续时间不足千分之一秒。

消耗的能量微乎其微,未引发任何可观测的规则扰动警报,完全符合“零风险”的设定。

【首次校准尝试结束。结果:失败。】羲和冷静地汇报,同时海量的过程数据已打包发送至洛书。

【预测坐标偏差:+0.031%。预测矢量方向偏差:+0.48度。‘裂隙’实际尺度:预测值的85.7%。规则微调阵列修正响应延迟:平均1.3皮秒。修正精度误差:标准值的218%。】洛书迅速给出了初步数据解析。

失败,但并非一无所获。

偏差数据暴露了预测模型的不完善之处,指出了模型需要修正的方向,或许某些本地时空曲率参数未被充分考虑,又或许背景波动中还存在未被识别的调制信号。

阵列性能数据则揭示了硬件与理论要求的差距。

响应延迟和精度误差,意味着在实际的复杂规则环境下,阵列的控制逻辑和单元同步需要优化,覆盖面积的不足,更是硬伤。

【数据分析已启动。预测模型将进行针对性调整。】洛书的数据流已经开始工作。

【战术协议将根据实际响应数据修订,优化决策逻辑与备选方案匹配度。】羲和同步跟进。

【规则微调阵列二期工程将加速,并启动对现有阵列单元的校准与参数微调。】守望者做出了生产调整。

第一次尝试,如同一枚投入深潭的探针,虽未触及潭底,却也带回了关于水深、水温、水流速度的宝贵信息。

林默的思维核心接收着这一切,失败在预料之中,甚至是计划的一部分。

关键在于从失败中萃取的信息质量,以及系统迭代优化的速度。

“继续监测后续‘裂隙’预测序列。在阵列性能与预测模型未得到显着优化前,暂不进行第二次尝试。集中资源,解决已暴露的问题。”林默下达了后续指令。

【指令确认。】

【收到。】

【执行中。】

短暂的活跃之后,小宇宙再次沉入以学习和改进为主导的静默。

第一次校准尝试的失败,没有带来沮丧,反而让前路变得更加清晰。

他们正在用最安静的方式,丈量着那道无形壁垒的每一寸肌理,寻找着那个注定存在的、与宇宙呼吸同步的逃脱节拍。

时间,依旧站在耐心与精度的这一边。