第63章 “气氛”的难题与炭窑危机(1/2)

与熬糖试验相比,炭窑里的“黑土项目”,遇到了更大的技术瓶颈:气氛保护烧结。

西北的要求很明确:要尝试在氮气或氩气等惰性气氛下烧结,以防止材料在高温下被氧化,获得更纯净、性能更可控的产物。

可“惰性气氛”这四个字,在1951年的山沟炭窑里,听起来像天方夜谭。

氮气?空气中倒是有,但怎么把它分离出来,并通入密封的炉膛?氩气?那更是听都没听过。

魏莱苦思冥想,回忆着2025年参观小型实验室时的见闻。简易的制氮方法…对了,有一种“燃烧除氧法”:让燃料在不充分燃烧的情况下,消耗掉空气中的氧气,剩下的主要是氮气和二氧化碳,再设法除去二氧化碳…

原理简单,实现起来却困难重重。首先需要一个基本密封的炉膛或容器,其次要控制燃料(木炭)的燃烧速度,使其处于不完全燃烧状态,产生大量一氧化碳和少量氮气,然后还要将产生的一氧化碳(有毒)安全导出或处理…

张铁匠带着徒弟们,按照魏莱画的草图,开始改造炭窑里那个最核心的试验炉。他们用耐火砖和粘土,砌了一个带有进气口、出气口、观察孔和测温孔的“密闭”腔室(实际上仍有很多缝隙)。进气口连接一个自制的手动鼓风装置,出气口则通到窑外一个水封罐(用水隔绝空气,并观察气泡判断气流)。

第一次试验,点燃木炭,封闭炉门,开始鼓风。很快,观察孔里就看到炉膛内火焰呈暗红色,烟雾很大。但温度始终上不去——不完全燃烧释放的热量太低。

“加氧!稍微开大点风门!”魏莱指挥。

风门开大,火焰变亮,温度上升,但烟雾减少——说明燃烧更充分了,氧气消耗不完全,气氛保护效果变差。

反复调试,不是温度不够,就是气氛不对。而且,炉膛密封性差,总有外部空气渗入。

折腾了五六天,浪费了不少木炭和原料,得到的样品要么氧化严重,要么根本没烧结。

“镇长,这法子…太玄乎了。”张铁匠擦着汗,满脸煤灰,“咱这土窑,不是搞这个的料啊。”

魏莱也知道难。但西北那边催得紧,最新来信(通过密渠道)明确要求加快“气氛烧结”探索,并暗示这可能是项目成败的关键一步。

“再想想办法。”魏莱蹲在炉前,盯着那跳动的火焰,“也许…我们不需要完全密封。可以尝试在样品表面覆盖一层保护剂,比如碳粉,或者某种盐类,在烧结时形成局部保护气氛。”

这是退而求其次的思路。在材料表面制造一个微小的“保护层”,比控制整个炉膛的气氛要容易得多。

他们开始尝试各种“保护剂”:木炭粉、石墨粉(从废旧电池里抠出来的)、硼砂(托郑怀远从县里医院废药库里找到的一点)、甚至食盐…

一次次试验,一次次失败。覆盖不均匀、保护层太厚或太薄、保护剂本身污染样品…

七月中旬的一天深夜,魏莱留在炭窑,和张铁匠一起分析白天失败的样品。窑里闷热,煤油灯烟雾缭绕。连续的高强度工作和焦虑,让魏莱感到一阵阵头晕。

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